晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称晋控电力)河津发电分公司仪控三班技术人员经过半年研究和试验,设计出一套由PLC+触摸屏组成的全新控制器,此产品适用于全厂所有类型的空压机,每安装一台可节省费用1.6万元,并可省去后期服务费,每年可节约设备费用10余万元。这是该公司鼓励职工通过技术创新助力企业降本增效的一个典型。
近年来,晋控电力积极应对历史性煤价高位运行等因素影响,以经济效益为中心,严格落实“降成本、增收入、割赘肉、止出血、堵漏洞”15字经营管理措施,千方百计开源节流,降本增效,取得了实实在在的成效,有力提高了企业核心竞争力。
电价是发电企业的生命线,直接影响到发电企业的盈利水平。晋控电力始终把做好电量营销工作作为盈利的关键一招,一方面,围绕“量价兼顾、效益至上”原则,建立健全发电边际收益考核体系和营销业绩考核奖惩机制,由“保电价”向“保量价”转变,由营销人员单兵作战向“一把手”挂帅、全员集中联动作战转变;另一方面,强化“营销指挥棒”作用,实行全公司“一盘棋”,编制完善现货标准化报价手册,加强南北区域现货协调联动,强化电力营销与发电能力、燃料供应的高度配合,坚持开展日复盘、周总结、月分析,精准研判现货走势,及时调整报价策略,严格规范报价决策,确保最大收益。部分单位还对日内启停高峰进行了探索,在赚取启机费用的同时,一天内现货高价时段与低价时段均获得较高收益。据统计,晋控电力去年综合结算电价高于全省平均值,实现了大幅增利。
“作为年发电量近500亿千瓦时的火电企业,供电煤耗每降低1克,每年可节约成本3300万元。”晋控电力经营营销部负责人表示。围绕降低供电煤耗目标任务,各单位进一步加强环保系统、风烟系统、制粉系统、电泵等高耗能设备的日常维护和管理,优化其运行方式,有效降低了机组厂用电率;做细主机各项参数调整工作,确保主再热汽压、汽温等各项参数压线运行;加强真空系统查漏、空冷岛定期冲洗等工作,努力降低机组背压;加强回热系统运行管理,加大阀门内漏治理力度,全面降低机组热耗。同时,强化机组对标管理,通过科学设计对标体系与评价体系,准确查找存在的差距,不断提升机组能效水平。2022年,该公司通过降低供电煤耗节约成本近4000余万元。
他们还围绕产业布局大力开展高标准、高质量的科技创新和技术攻关活动,将一项项科技成果转化为“真金白银”。2022年完成了省科技厅“火电机组全过程节能智能监控技术及工程示范”重大专项,在塔山发电公司2号机组成功示范应用后,使锅炉效率提高0.5个百分点,供电煤耗降低1.96克/千瓦时;全球第二例、国产首台行星变频调速装置在塔山发电公司600MW等级机组电动给水泵上成功投运,大幅提高了给水泵组调速传动效率,年节约用电570万千瓦时,节能效果达国际先进水平;蒲洲热电公司自主设计对3号炉煤仓进行了分仓改造,从根本上解决了机组负荷响应与精准配煤之间的矛盾,有效提升了机组运行灵活性和市场竞争力,每月可增发高效益电量400余万千瓦时,减少双细则考核350余万元。
本报记者王龙飞 通讯员任荣华