山西晚报讯(记者 薛建英 通讯员 高劲鹏)12月2日,太原化工新材料公司(以下简称太化新材料公司)传来消息:历经两个多月,公司对75米高的环己醇酮C线200单元塔器进行了一次大的“检修手术”。检修后的塔器,日产环己醇307.67吨,经测算,每年可节约成本2200余万元。
太化新材料公司生产的环己醇是一种重要的化工原料。其环己醇酮装置设计环己醇年产能3×10万吨,单套装置设计环己醇日产量300吨/天。该装置于2017年1月投产运行,7年多来,由于前期设计、选型、施工和安装等原因,造成200单元塔器分离效果不佳,导致装置始终未达到满负荷运行,运行能耗也远高出同行业水平。
环己醇酮C线200单元塔器包含苯分离塔、苯回收塔、环己烯分离塔和环己烯回收塔。为彻底解决环己醇酮装置的提产降耗瓶颈,公司决定对环己醇酮C线装置的200#萃取精馏单元进行检修改造,将塔内件、填料全部拆除和更换,并对塔内锈渣进行彻底清理。
今年7月,环己醇酮C线200单元的改造工作正式启动。烈日炎炎下,安全监护员、塔内清理员、现场转运员、塔件吊装员等各司其职,每日爬上75米高的塔器,在作业面认真指导、检点每个细节,确保技改高效顺利推进。
9月10日,完成塔内件安装及验收整改,开始水联运;9月16日,完成水联运及塔釜泵调试,具备开车条件;9月23日,加氢投料;10月8日,环己醇达产,日产303.7吨……在大家的努力下,改造后的环己醇酮C线200单元分离指标完全达到原设计要求,环己醇酮产品的苯耗、蒸汽耗、氢耗等各项消耗水平也有明显降低。
太原化工新材料公司醇酮车间副主任董映国介绍,通过对环己醇酮C线装置200单元的技改,极大提高了萃取精馏单元的分离效果,提升了产品纯度,解决了长期困扰的因分离效果差、消耗偏高导致产量达不到满负荷的难题。技改后,加氢200单元返苯纯度由之前的95%提高到99.9%,环己烯纯度由之前的95%提高到99%以上,目前环己醇产量已达到满负荷300吨/天。
200单元萃取精馏单元成功改造后,降本增效成绩斐然:吨环己酮苯消耗降低0.1吨;吨蒸汽消耗降低0.5吨;吨氢气消耗降低50方。